冀東油田研製新型濾芯碳化清洗裝置降本增效

10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使(shǐ)用自主(zhǔ)研製的新型濾芯(xīn)碳化(huà)清洗裝置清洗濾芯,清理過程(chéng)既方便(biàn)又環保。
在油氣集輸生產係統(tǒng)中(zhōng),過濾器核心部件濾芯在使用過(guò)程中極易被原油膠質、凝油(yóu)以及泥沙、絮狀物、枯枝雜(zá)草等雜質堵塞(sāi)。傳統手工(gōng)清理方式效率(lǜ)低(dī)下、勞動強度(dù)大(dà),同時(shí)加(jiā)速了濾芯(xīn)損(sǔn)耗,導致更換頻繁,成(chéng)本高。
麵對難(nán)題,技(jì)術人員(yuán)積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油汙泥幹化裝置的技術原理(lǐ),緊扣環保核心要求,將(jiāng)目標鎖定在提升效率(lǜ)、降低勞動強度、實(shí)現設備智能化三大方向,成功研製出一(yī)套高(gāo)效、環保的過濾器濾芯(xīn)碳化清洗裝置(zhì)。
該裝置集(jí)加熱水洗碳化係(xì)統、煙氣過濾係統、氮氣保護係統、自動溫控係統於一體,采取熱水分離除原油,汙油汙水排淨後,向密閉筒體內注(zhù)入氮氣,環形加(jiā)熱管對氮氣加熱,在高溫環境下,殘留的有機(jī)堵(dǔ)塞物(wù)被徹底碳化。碳化產生的煙氣進入(rù)三級高效過濾係統,層層淨化,取出的濾芯僅需用鋼(gāng)刷輕敲,碳化形成的固態廢(fèi)物便輕鬆脫落。該裝置清洗作業(yè)由原先的2人手工操作60分鍾,優化為1人操作,時間縮短至29分鍾,年可節約(yuē)處理費用約2.5萬元。








